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dimanche 26 mars 2023

Plath: DDF 278.3 - Premiers tests

Ce week-end a été l'occasion de mettre en place une première configuration de test du gonio DDF 278 avec deux antennes 'boucle' Singer grossièrement orientées. Le tout installé dans la maison. Sur les bandes basses, la réception est meilleure la nuit, la sensibilité du récepteur permettant de recevoir des balises sur de 320Khz, des stations de broadcast sur 80m et sur 160m.


De jour, la porteuse modulée de l'émetteur d'Allouis est parfaitement reçue sur 162KHz avec une direction affichée correcte plein Sud. Le relevé N/S est ici inversé, probablement encore un problème à résoudre avec l'entrée HA (levée de doute).

L'ouverture tiroir CPU/DAC révèle l'utilisation d'un processeur Motorola 6803 et d'un DSP Motorola 24 bits de type 56001. Un DSP très particulier (un bus d'instruction et deux bus de données) que j'ai eu l'occasion d'utiliser en 1988 dans sa version DSP56000 comme accélérateur de calcul avec des performances remarquables sur du RSA.


On voit ici que des réserves ont été prévues pour installer trois mémoires RAM destinées au code et aux données. Je vais ranger cet équipement le temps d'obtenir plus d'information sur l'interface RS-232 de commande et sur celle du gyro. 

dimanche 12 mars 2023

Plath: DDF 278.3 - Première mise sous tension

La mise sous tension du goniomètre Plath DDF 278.3 s'est passée sans problème apparent hors l'absence de tout mode d'emploi. Après quelques tests, j'ai pu déterminer comment changer de fréquence. 

Cet équipement, qui couvre la bande 70KHz à 4MHz, était utilisé par un service allemand, celui de la poste si l'on en croit le logo en face avant. Le branchement direct d'une antenne sur la tête N°2 permet de recevoir les quelques stations encore présentes sur cette gamme de fréquence. 

N'ayant aucune documentation je n'ai pu aller plus en avant et déterminer si les deux autres têtes sont fonctionnelles. Cependant l'inspection de celles-ci à mis en évidence une broche tordue dans le connecteur d'antenne de l'une d'entre-elles. Celui-ci a été immédiatement remplacé.


J'en ai profité pour identifier les différentes connexions et les composants utilisés: CP643, BCY59, BFY90, BF960 pour les transistors, mélangeur SRA-3H, SO42P et TL074 pour les CI avec une FI de 9MHz. Et donc un synthétiseur couvrant de 9.070 à 13MHz.


A suivre ...



samedi 11 mars 2023

Plath: RDF Amplus 10 - DDF 278.3

Le salon radio F5KMB qui se tenait à Clermont-sur-Oise ce jour m'a permis de ramener un très intéressant radio-goniomètre Plath Amplus 10 Type 'DDF 278.3' de marque mais classiquement sans ses antennes. Un appareil des années 90 dont je n'ai pas encore trouvé trace mais en excellent état extérieur.

Il est constitué de trois têtes HF indépendantes suivies d'un étages FI et démodulation, la gestion étant assurée par une carte à micro-processeur. Je n'ai aucune idées des fréquences couvertes que seule sa mise sous tension permettra de déterminer. A suivre donc.

Un comparateur logique HP-10529A a par ailleurs rejoint les instruments de mesure. Ce comparateur permet d'identifier les différences entre les sorties d'un circuit TTL sur une carte sous tension et celles d'un circuit identique sur une plaquette insérée dans le boitier. La gaine du câble de raccordement du clip DIL-16 étant complètement décomposée, j'ai remplacé celle-ci par plusieurs couches de ruban PFTE soigneusement enroulées.

Un instrument particulièrement utile pour dépanner des cartes à base de circuits de la série 74xx en DIL14 et DIL16  telles que celles qui sont présentes dans les ordinateurs et récepteurs des années 80.

samedi 27 juillet 2019

Tests: Courbes des BF244A, BF245A et BF245B

La poursuite du dépannage du goniomètre PLATH 5000 a permis de découvrir un BF244A en court-circuit dans l'étage de sortie de la chaîne HF sur l'une de voies. Ceci explique très certainement le manque de gain sur cet étage.

La lecture attentive des datasheets montre que le BF244A est strictement identique au BF245B en terme de caractéristiques, seul le brochage diffère.
N'ayant trouvé aucun vendeur de BF244A qui m'inspire confiance, je me suis rabattu sur l'approvisionnement de BF245A bien plus courant et dont on peut penser que ceux qui sont proposés ne proviennent pas de Chine.

Le lot de 5 BF245A achetés est testé sur le traceur de courbe dès réception et comparé à un BF244A extrait de l'équipement. La configuration de test est toujours la même.
A savoir:
VDS0 à 18V
VG1s 0 à   2V

Le réglage du traceur de courbe Tek577 est le suivant:
Horizontal 2V/div
Vertical              1mA/div

La courbe la plus haute correspond à la valeur IDSS pour VG1s = 0V. C'est la valeur indiquée dans les datasheets qu'il faudra lire pour une tension VDS de 15V. Il est attendu un IDSS compris entre 2 et 6.5mA.
Les courbes obtenues sont donc les suivantes:

Ref.Man.SourceCourbe
1BF244A
IDSS: 6.5mA
Original extrait du Plath
2BF245AMotorola
Gravé
IDSS: 6.4mA
Achat N°1
3BF245AMotorola
Gravé
IDSS: 7.0mA
Achat N°2
4BF245AMotorola
Gravé
IDSS: 5.5mA
Achat N°3
5BF245AMotorola
Gravé
IDSS: 5.5mA
Achat N°4
6BF245AMotorola
Gravé
IDSS: 6.0mA
Achat N°5
7BF245BPhilips

IDSS: 9.5mA
NOS

Les résultats sont plutôt satisfaisants quand le marquage pouvait laisser craindre à de la contrefaçon. Tous les BF245A sont dans les spécifications, voir au-dessus pour l'un d'entre-eux. La courbe d'un BF245B, extrait de mes vieux stocks, annoncé pour un IDSS compris entre 6mA et 15mA est présentée en dernier à titre d'exemple.

Le BF244A HS a été remplacé par le BF245 N°1, celui ayant subi une rotation de 60° pour faire correspondre le brochage à celui du BF244A . Il ne me reste maintenant plus qu'à reprendre les mesures sur le Plath et à continuer le dépannage.

dimanche 7 juillet 2019

Tests: Courbes des 3N211, MFE201 et 40673

Il y a quelque temps, j'avais engagé le test de différents FET Dual-Gate afin de remettre en état le goniomètre PLATH 5000. La disponibilité de 40673 annoncés 'NoS' sur eBay m'a conduit à en approvisionner pour test deux lots - l'un en provenance d'Angleterre et annoncé testé, l'autre de Grèce d'un fournisseur réputé dans le monde radio-amateur. L'estampage du boitier T072 sur la photo de ce dernier lot m'avait fait penser qu'il pouvait en effet s'agit de 40673 NoS.

La configuration de test est la même que la dernière fois, à l'exception de la déviation verticale. Mais j'ai depuis retrouvé un 40673 original avec encore son cerclage de protection autour des broches.

A savoir:
VDS0 à 18V
VG1s 0 à   2V
VG2s 4V fixe

Le réglage du traceur de courbe Tek577 est le suivant:
Horizontal 2V/div
Vertical              5mA/div

La courbe la plus haute correspond à la valeur IDSS pour VG1s = 0V. C'est la valeur indiquée dans les datasheets qu'il faudra lire pour une tension VDS de 15V. Il est attendu un IDSS compris entre 5 et 35mA avec une valeur typique de 15mA.

Les courbes obtenues sont donc les suivantes:
Ref.Man.SourceCourbe
140673RCA
Estampé
IDSS: 32mA
Original avec sa protection
240673RCA
Estampé
IDSS: 17mA
Extrait du Plath et générateur d'un problème
340673RCA
Estampé
IDSS: 12mA
Limite en gain
1/8 FETs achetés
Grèce
440673RCAIDSS approx. 5mA
Hors spécification
3/8 FETs achetés
Grèce/Angleterre
540673RCAIDSS approx. 3mA
Hors spécification
4/8 FETs achetés
Grèce/Angleterre

Les résultats sont sans appel: sur les deux lots de 4 FET achetés, 1 seul FET est dans la spécification et celui porte un estampage sur le boitier TO72 identique à celui affiché sur la photo présentée sur eBAY. Tous les autres FET, à l'exception d'un, partagent un marquage identique (y compris le numéro de lot, pour des vendeurs étant censés avoir des sources différentes au regard des localisations respectives), et un boitier brillant sans aucune oxydation hors les pattes dont la dorure est bizarre quand on l'examine à la binoculaire.

Après contact, le vendeur anglais m'informe avoir acheté ses lots annoncés NoS (New Old Stock - Pièces neuves d'époque) auprès d'un revendeur Chinois. Il reconnait qu'il s'agit peut-être de 'fakes' (composants faux ou rejetés d'une ligne de production) mais ne fait aucun effort commercial. Il modifie simplement son annonce '40673 Dual Gate Mosfet, original RCA part, tested in 18MHz pre-amplifier, qty 4.'en New 40673 DG Mosfet, test the same as original RCA part in 18MHz preamp, qty 4.

Le vendeur Grec m'informe qu'en effet la fourniture a changé entre les premières livraisons, lesquelles portaient un estampage, et les livraisons courantes, sans qu'il n'y ait fait attention. Et c'est bien dans son lot que se trouve le seul 40673 conforme aux spécifications (basses) lequel porte un estampage. L'achat est immédiatement remboursé et le vendeur m’expédie gracieusement un lot de 3N211 (marquage Motorola et estampage Korea) ainsi qu'un lot de MFE201 (marquage Motorola), FET très proches du 40673. Son annonce est cependant toujours en ligne.

Les 3N211 sont testés, avec attendu un IDSS compris entre 6 et 40mA sans valeur typique indiquée. On pourra cependant retenir 18mA sans grand risque d'erreur. Aucun d'entre-eux n'atteint le gain maximal, deux sur quatre étant en dessous de la valeur typique estimée. Ces FET ne pourront pas remplacer sans un tri poussée les 40673 du PLATH. Ce pourraient bien être des 3N211 NoS au regard de la faible dispersion.

Les courbes obtenues sont les suivantes:
Ref.Man.SourceCourbe
13N211Motorola
Estampé Korea
IDSS: 15mA
Au dessous de la moyenne
Grèce
23N211Motorola
Estampé Korea
IDSS: 15mA
Au dessous de la moyenne
Grèce
33N211Motorola
Estampé Korea
IDSS: 24mA
Conforme
Grèce
43N211Motorola
Estampé Korea
IDSS: 22mA
Conforme
Grèce
Les MFE201 sont aussi testés, avec attendu un IDSS compris entre 6 et 30mA avec une valeur typique de 13mA. Aucun d'entre-eux n'atteint le gain maximal, trois sur quatre étant en dessous de la valeur typique estimée. La dispersion constatée laisse planer un doute sur la qualité réelle de ces MFE.

Les courbes obtenues sont les suivantes:
Ref.Man.SourceCourbe
1MFE201MotorolaIDSS: 12mA
Tout juste dans le typique.
Grèce
2MFE201MotorolaIDSS: 10mA
Au dessous du typique.
Grèce
3MFE201MotorolaIDSS: 24mA
Acceptable.
Grèce
4MFE201MotorolaIDSS: 8mA
Au dessous du typique.
Grèce

Une mesure de vérification  est effectuée sur un BF961A donné pour un IDSS compris entre 4 et 10.5mA sans valeur typique annoncée mais dans les mêmes condition de mesure.

Ref.Man.SourceCourbe
1MFE201TelefunkenIDSS: 10mA
Gain parfait
Tête VHF

Ces mesures ont été effectuées sur mon traceur de courbes Tek577, la tension de polarisation de la Gate2 étant générée sur la sortie ad'hoc et surveillée sur un multimètre. Le 40673 de référence est conservé sur le 'slot' de droite. Un bracelet relié à la terre permet de s'éviter toutes les statiques susceptibles d'endommager les composants.


La configuration du tek577 est la suivante:



A suivre ...

samedi 22 septembre 2018

Plath: Dépannage d'un SFP5000 - 2

Le dépannage du SFP 5000 se poursuit avec la remise en état du mécanisme d'étalonnage automatique. Le principe de fonctionnement de ce dernier consiste à déconnecter périodiquement les trois entrées du goniomètre de ses antennes pour les connecter sur la sortie d'un générateur dont la fréquence est celle de travail du goniomètre.

Ce générateur est constitué d'un ensemble d'étages permettant de sélectionner l'harmonique 40 du signal de référence de 1MHz et de mélanger celle-ci avec la fréquence de sortie du synthétiseur dont la fréquence de travail est supérieure de 40MHz à la fréquence de réception. On obtient aussi une porteuse sur la fréquence de travail.

Ce même signal de référence de 1MHz permet de générer par ailleurs la fréquence de 49MHz nécessaire pour le second étage FI à 9MHz, la première FI étant à 40Mhz. Fonctionnant parfaitement en mode 'manuel', le mécanisme d'étalonnage était inopérant en mode automatique. Ne disposant pas des schémas, la reconstitution de ceux-ci a permis de mieux appréhender la logique de ce mécanisme.

Une base de temps constituée par un flip/flop attaque une logique de mise en forme d'une impulsion de 180ms laquelle pilote à son tour l'étage d'attaque des relais via une série de transistors. Cet étage assure l'inversion du signal d'attaque de l'un des relais.

Le temps de bascule du flip/flop est de l'ordre de 50s et la constance de cette période est assurée par des transistors spécifiques (TAA320) offrant une impédance d'entrée très élevée. Ces transistors sont en réalité constitués d'un FET attaquant un transistor bipolaire, le tout dans un même boîtier TO92. L'étude du fonctionnement de ce flip/flop a montré qu'il ne fonctionnait pas, le coupable étant l'un des transistors. Son remplacement n'a rien changé quant au résultat final. 

 
La simulation de l'ensemble sous LTSpice a permis de confirmer son bon fonctionnement théorique mais une tension d'attaque particulièrement faible du transistor d'attaque. L'analyse plus approfondie du schéma et de la carte a mis en évident une erreur manifeste dans la résistance d'entrée de ce transistor, résistance trop élevée d'un ordre de grandeur.

Cette résistance n'étant pas du même modèle que les celles installées sur tous les circuits, il se pourrait que ce problème provienne d'un dépannage et d'une erreur dans le choix de la résistance. Après remplacement par la valeur calculée, le mécanisme est redevenu totalement opérationnel. Les travaux de remise en état sont cependant loin d'être terminées, les premiers essais ayant mis en évidence un probable problème dans les étages de réception.

A suivre donc ...

mercredi 22 août 2018

Plath: Dépannage d'un SFP5000 - 1

Le système de goniométrie PLATH 5000 est constitué de deux unités: 
- le système de réception et d'affichage (SFP 5000), 
- un synthétiseur permettant de définir la fréquence d'analyse (FDK 5000). 
Un de mes amis - merci Bruno - m'a donné une unité de réception à laquelle manque, hélas, le synthétiseur et le manuel de service de l'ensemble. Disposant cependant du manuel d'utilisation et d'un synoptique de l'ensemble, il a été assez facile de déterminer les caractéristiques précises du synthétiseur et de comprendre son raccordement à l'unité de réception. 
Le test de cette unité a donc pu être effectué en s'appuyant sur un générateur 1Mhz et un synthétiseur couvrant la gamme de 40 à 70Mhz. Un synthétiseur dédié est en cours de réalisation qui fournira la référence 1MHz et l'oscillateur variable. Celui-ci s'appuie sur un Si5357, un arduino Nano et un afficheur OLed.
Hélas, comme presque toujours, le système de réception s'est avéré ne pas fonctionner. Une première analyse montre que la chaîne de génération de l'oscillateur local (sortie à 49MHz) à partir de la référence 1MHZ est en défaut. 

Le synoptique général permet de comprendre le fonctionnement de cette chaîne sans toutefois en permettre le dépannage. Un appel à la communauté a rapidement permis d'obtenir les schémas correspondants à cette chaîne - merci Marco - la documentation de service étant trop volumineuse pour être numérisée simplement (si quelqu'un dispose d'une numérisation de cette documentation, je suis preneur). 
Le principe ici retenu est celui de la sélection des harmoniques générées à partir de la fréquence de référence convertie (IC75) en un signal carré. Une premier étage (5550-1611) suivi d'un filtre (5550-1612) permet d'extraire l'harmonique 7 soit un signal de sortie à 7MHz. Un second étage (5550-1613) permet d'enrichir ce signal pour en extraire (5550-1614) de nouveau l'harmonique 7 soit un signal de sortie à 49MHz. Ce signal est filtré par un quartz (5550-1615) avant d'être fourni au mélangeur. Son amplitude est maintenue constante par une boucle de retour constituée d'un détecteur de niveau agissant sur le second étage de la chaîne.  Il est intéressant de constater que ce procédé est abandonné au profit d'une synthèse de fréquence dans une version plus récente de ce même équipement.
Faute de documentation, le dépannage a consisté à vérifier les étages un par un en remontant la chaîne. Le bloc complet est extrait de l'équipement, le test ne nécessitant rien d'autre qu'une alimentation (17.5V) et l'injection d'une référence 1MHz à 8dBm. 
La référence 1MHz est bien transformée en un signal carré. Un très faible signal est présent en sortie du filtre de 7MHz mais il est centré sur 6Mhz. 
Le filtre semble avoir été déréglé, peut-être lors d'une tentative de dépannage précédente. 
Les pots sont démontés puis passés au pont LCR confirmant un accord sur 6MHz (6.7µH). Un préréglage est donc effectué sur le pont (5.2µH). Après remontage des pots, le signal de 7MHz est présent en sortie du filtre. Le réglage du filtre peut alors être affiné. Le filtre 49MHz est ensuite contrôlé à l'aide de l'analyseur scalaire après avoir enlevé le MosFET d'entrée (T803) et de sortie (T804). Le filtre est lui aussi légèrement décalé. Son réglage est repris. 
Le bloc est remis sous tension et la chaîne de nouveau tracée mettant en évidence l'absence de tout signal en entrée du filtre 49MHz. De fait, le MosFET (T802) assurant la distorsion du signal de 7MHz pour générer les harmoniques ne semble pas jouer son rôle. La tension sur la boucle d'asservissement est mesurée (2.1V) puis la boucle est déconnectée. 
La seconde grille du MosFET (T802) est connectée à une alimentation ajustable pour simuler cette boucle. Un signal présentant toutes les harmoniques voulues apparaît rapidement en augmentant cette tension (3.1V). Tous les réglages sont alors repris en maintenant fixe la tension d'asservissement jusqu'à obtenir le niveau requis (80mV) sur la sortie 49MHz. La boucle est ensuite reconnectée et son niveau ajusté pour obtenir les mêmes conditions. 
L'asservissement est contrôlé et reste efficace pour une référence de 1MHz variant entre -12dBm et +9dBm. Il sera probablement nécessaire de reprendre ces réglages conformément à la procédure définie par PLATH lorsque je mettrai la main sur celle-ci. En attendant, je considère cette chaîne est de nouveau pleinement fonctionnelle. Il va maintenant falloir vérifier la chaîne de mélange.