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mardi 2 juillet 2024

MORS: Rétro-conception des joints - Suite

Ayant reçu le filament Filaflex SEBS j'ai pu lancer l'impression des deux premiers joints du mât MORS avec une mise à l'échelle de 2%. Le résultat est assez impressionnant pour ce qui concerne le lissage et la finesse tout en restant assez flexible. 

Le remplissage est à 10% mais j'ai imposé des parois de 2mm et un remplissage pour toutes les surfaces inférieures à 2mm2. 

Un montage à blanc va devoir être effectué pour vérifier le comportement sous pression pneumatique. A suivre ...



lundi 1 juillet 2024

MORS: Rétro-conception des joints

Les joints du mât MORS sont tous trop abîmés pour être réutilisés. Un premier modèle 3D a été réalisé pour prototypage avec TinkerCad qui a permis d'imprimer quelques exemplaire en TPU95A. Les premiers essais sont encourageants mais la flexibilité est insuffisante.

Un essai va dont être effectué avec un filament Recreus Filaflex SEBS lequel devrait permettre d'obtenir la flexibilité attendue et un état de surface permettant d'obtenir l'étanchéité requise. En attendant de le recevoir, la modélisation a été refaite sous FreeCAD afin d'obtenir un modèle plus réaliste et bien plus précis.

Pendant ce temps, l’accastillage a été traité plusieurs jour dans un bain antirouille, bien nettoyé puis noirci chimiquement. Une bonne couche de WD40 permet de maintenir les éléments à l'abri de l'oxydation et de faire tenir le brunissage.

Les pieds des tubes, qui assurent le glissement, la butée en position haute et permettent par leur masse d'aider à redescendre les éléments, ont été traités puis protégés par une peinture zinc/alu. L'acier est piqué mais cela ne devrait poser de problème.

Il reste encore quatre éléments à traiter ! A suivre donc ....

mercredi 26 juin 2024

MORS: Remise en état d'un mât Type D

Un mât pneumatique télescopique MORS Type D vient de rejoindre le Shack. Stocké à l'extérieur depuis plusieurs dizaines d'années sans aucun protection j'ai pensé qu'il serait illusoire de tenter une remise en état.

Mais après inspection, la plupart des éléments coulissent sans grande difficulté et l'accastillage bien que rouillé se démonte sans aucun effort. Dès lors, un démontage plus complet s'impose en profitant du soleil et de la température pour ramollir la graisse. 

Les éléments rouillés sont partis prendre un bain d'éliminateur de rouille EvapoRust. Je verrais plus tard si un traitement complémentaire s'avère nécessaire. En attendant les éléments sont extraits les uns après les autres puis stockés temporairement le temps de trouver la meilleure approche pour éliminer le surplus de graisse. 

L'élément terminal a été entièrement nettoyé au dégraissant liquide industriel (sans phosphate) d'abord passé au nettoyeur haute pression mais sans grand succès puis à la brosse pour un meilleur travail. La coupelle d'étanchéité n'a pu être démontée entière car trop fatiguée. Je crains de ne pas pouvoir trouver de pièces de rechange, le mât datant des années 1960. Un premier modèle 3D a donc été créé pour un test d'impression en TPU95A.

Il reste un peu de travail pour affiner la forme avant de lancer un montage à blanc et un test de mise en pression. Si cela ne fonctionne pas, il restera la solution d'essayer d'adapter une coupelle en cuir de pompe à eau manuelle. Les joints pneumatiques 'classiques' ne conviennent pas sauf à usiner la zone d'appui ou à rallonger la tige de fixation.  En attendant les autres éléments vont être mis à l'abri, je ne souhaite pas polluer mon terrain avec les résidus de graisse.

Si un lecteur dispose du manuel de maintenance de ce mât, voire des références des coupelles et du fabricant, qu'il n'hésite pas à me contacter.